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智能补偿控制器(智能补偿控制器接线图)
发表日期:2024-11-19

低压智能功率补偿控制器设置投入时间长电容会一直投入吗

如果相序正确极性错误导致这样的情况,那这种补偿控制器就太没档次了,现在绝大多数补偿控制器都有极性自动识别功能,正接反接都可以正常工作。电网中有较大的谐波,电容器投入以后,谐波电流被电容器放大,导致电流波形畸变越发严重,使得补偿控制器计算出现错误。

电容器不能实现无级的容量调节,当负荷电流很小时,投入一组电容器就有可能过度补偿,并且在负荷电流很小时往往电压很高,这时再投入电容会使电压更高,容易造成过压,所以,一般极小负荷时不投入电容器,多数自动控制器都带有小负荷闭锁功能,小负荷时不会自动投入电容器。

如果你说的现象是晚上下班以后,问题不大,因为白天上班时功率因数较高,可以把晚上的分摊了,不会被罚款。如果上班时间也这样,那就要整改。整改思路:把投入点的无功功率门限降低,或降低启动电流,等等,不同的补偿控制器有不同的调整方法。

呵呵 我们生产GZK 无功补偿控制器有25年了,在给用户提供产品时,也见到用户遇到这样的问题。我们的看法是:设备的负荷越重,常规情况下,需要的无功功率就越多,那么,需要投入的补偿电容器的总容量也就越多。所以,你看到的情况是正常的。

智能无功补偿控制器显负0.989是什么原因

1、有一下几个原因:负荷太小,没什么电流,控制器在小电流的时候有较大测量误差的,导致了这个结果。负载上去后就正常了。这个可能性较大。电容是不是用可控硅或者负荷开关投切的?检查是不是有补偿支路故障了。接线错误了,测量回路极性可能接反了。设置问题,视控制器而定,不是很清楚。

2、有两种可能:电容投入后,实际的功率因数超前了,这种情况不太多,因为你不会把无功补偿控制器的目标功因数设得那么高率。电容没有投入,显示功率因数超前啦,这时的功率因数不是实际的功率因数,是由于电压和电流取样的信号线接反了,仔细检查一下,问题就可以解决。

智能无功功率自动补偿控制器切除设置0.98,过几天去看变成0.900,再设置就...

因为无功补偿控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如:外形尺寸、开口尺寸、显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。

智能无功功率补偿器如何设置?

首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,这时候就要先别送各投切回路开关(塑壳或微断等),如下图红圈内所示。接着急速进行设置控制器参数,这时候依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。

首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等)。接着急速进行设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。

延时整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 灵敏度整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能 。

无功功率补偿器调试的步骤如下: 检查电力负荷的用电情况,了解无功功率因数的大小和造成其产生的原因。 根据电力系统的电压、电流等参数以及负荷类型和运行情况等进行参数设置。 在检查和设置过程中,需要使用专业工具和仪表对系统进行测试和分析,以了解当前的实际状况和调节效果。

所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。

首先进行无功功率测量,记录下当前的无功功率值。 打开补偿器,调整补偿电容器的参数,使得补偿电流的大小与无功功率值相等但方向相反。 调整补偿电容器的参数,使得补偿电流的谐波失真尽可能小。 根据实际情况,调整补偿器的响应速度,使得补偿器能够及时响应电网电压的变化。


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